酒钢首次实现新疆广汇煤纯烧,解燃“煤”之急
今年以来,煤价高企,酒钢主力煤采购困难。为了不被“卡脖子”,作为酒钢电力能源产业的宏晟电热公司降低发电机组锅炉“伙食”标准,逐步提高有害元素偏高但成本相对较低、煤源相对充足的新疆广汇煤掺烧比例,并首次实现了广汇煤从掺烧到纯烧的跨越。截至目前,该公司铝电2号机组和热电新3号机组锅炉已完成168小时连续纯烧广汇煤试验,锅炉稳定运行。
“锅炉是根据给定煤种设计制造的。”宏晟电热热电分公司生产二作业区锅炉区域责工赵小兵说,当实际燃用煤种与设计煤种差别明显时,锅炉就会出现各种不适症状,比如出力不足、效率降低、发电煤耗增加等,这样不但降不了成本,还会影响机组的安全运行。
锅炉设计煤质为哈密煤,煤质较为稳定,具有良好的制粉系统和燃烧系统调整特性,但采购成本高,煤源也较为紧张。近年来,为大幅降低发电成本,宏晟电热公司摸清了各煤种的“脾性”,探索出了非设计煤种、高性价比煤种的安全经济掺烧路子。正当锅炉逐渐适应新“菜单”的时候,受疫情冲击,酒钢哈密、策克等主力动力煤种供应陷入紧张。
“这样生产太被动了,我们只能靠自己,通过技术创新,提高资源相对充足的广汇煤掺烧比例,开展广汇煤纯烧试验,让工艺适应原料,为拓展动力煤采购渠道创造条件。”赵小兵说,但广汇煤属高挥发分、高水分、中等热值、易结渣的煤种,当锅炉该煤种掺烧比例大于50%时,就会出现水冷壁结焦加剧、水平及尾部烟道受热面沾污堵灰等问题,严重影响机组经济、安全运行。
为了让锅炉“吃得起”还“不生病”,宏晟电热公司管理技术人员对300MW、350MW机组锅炉在纯烧广汇煤时所表现出来的技术特点进行分析、研究和论证,掌握锅炉实际燃煤工况,分析锅炉大比例掺烧及纯烧广汇煤时的结渣及沾污原因,制定相应运行措施,强化锅炉运行调整,重点防范制粉系统潜在的安全风险,提出合理的纯烧方式,确保掺烧过程安全可控。
今年7月,该公司结合机组检修,分别对铝电2号机组和热电新3号机组开展纯烧广汇煤科学试验,通过攻关克服了锅炉结焦加剧和经济性变差的不利影响,试验取得成功。同时,该公司逐步提高300MW以上机组广汇煤等强结焦煤掺烧比例,掺烧比由年初的39%提高到目前平均68%。
“纯烧广汇煤技术研究不仅大大地缓解了机组用煤需求压力,维持了动力煤库存结构相对合理,我们还积累了不同掺烧比例动力煤安全运行经验,为应对动力煤供应变化做好了技术储备。”赵小兵说。
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