兰州石化成功完成进口压缩机国产化维修
“这台美国库伯公司TA6000型离心式压缩机,返厂维修困难大,我们通过国产化维修途径,现已顺利完成检修并运回现场,各项调试数据均达到原有技术要求。”12月9日,在兰州石化公用工程二部橡胶空压站现场,设备组二级工程师仲小锐指着回装好的J105空压机自信地说道。
这台压缩机的顺利回归,标志着公司成功摆脱进口离心式压缩机对国外技术的依赖,打破技术垄断和封锁,进一步消除设备隐患,提高生产保障能力。

完成国产化维修的J105空压机顺利回装至空压站现场
公用工程二部空压水处理区域空压站共有5台离心式空气压缩机,其中4台为阿特拉斯ZH型进口空气压缩机机组,1台为美国库伯TA6000型离心式压缩机机组。长期以来,此类高端压缩机的核心维修技术与备件受制于原厂,维护周期长且费用高昂。随着机组到达维保周期,振动值高、喘振等一系列问题逐渐显现,检修工作迫在眉睫。
面对“卡脖子”难题,公司决定推进国产化维修。公用工程二部精心组织多次试车和“全面体检”,逐项分析问题并查阅大量国内外相关资料,寻找多方力量进行“会诊”,反复讨论验证压缩机检修的可行性及方式方法。同时,通过广泛调研市场,组织技术交流,并公开招标选定具备资质的国内维修单位,结合生产需求实际,共同编写了技术要求和国产化维修方案。
6月起,维修工作正式启动。兰州石化技术人员与国内检修团队协同作业,将整机拆卸运往专业检修基地。维修过程中,团队严格对标原厂标准,先后完成三级转子清洗检测与动平衡校验,更换全部轴承、密封件及空冷器芯,并对仪表控制系统进行了全面升级改造。
历经60天精细检修,机组各项参数均达到或优于原厂标准,其中振动值稳定在8微米以下。此次维修不仅直接节约费用45万元,更实现了“自主可控”的关键突破,为同类进口设备维修积累了宝贵经验。
目前,J105空压机组试车合格,已发运至橡胶空压站现场完成整机安装,待仪表材料到货后,准备最后开机调试工作,为设备安全稳定长周期运行奠定坚实基础。(史小刚 李燕 文/图)
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