一季度节水13.14万吨!兰州石化产量升了,用水反而少了?
3月25日8时30分,兰州石化公用工程二部空分制供水区域乙烯循环水装置外操室内,电脑屏幕上黄绿相间的数字轻盈跳动。
“凉水塔B集水池当班平均补水量,每小时又降了2吨。”化工三班班长陈柯燃嘴角微微上扬。和他交接班的二班班长王飞接过记录本,笑着回应:“这个班让你们领先了,咱下个班看,我们一定追回来!”
几句轻松的对话,没有剑拔弩张的较量,却藏着比学赶超的劲头。这也是兰州石化在节水提质增效“小指标竞赛”中的生动缩影。班组平均补水量、循环水浓缩倍数、水质合格率……每一项指标都被细化到班组、量化到个人,数据不再是冰冷的数字,而是班组间你追我赶的节水默契。
这样的“节水场景”,在兰州石化各生产区域已是常态而非个例。今年以来,一场场节水减排的“大会战”火热进行,人人都是节水减排主角,处处可见精打细算:
在榆林公司,操作人员把“节水降耗”融入每一次巡检、每一项操作,以精准、精细的管理筑牢节水防线,乙烯取水量仅为1.89立方米/吨,不仅远低于≤12立方米/吨的国家标准,更树立了行业绿色发展标杆,水效水平在乙烷原料乙烯类别中位列全国第一。
橡胶部的用水管理正从“粗线条”走向“微操作”。他们通过“梯次推进、全面推广”策略,全力推进干燥器冲洗水回用改造项目,目前1.5万吨/年丁腈橡胶装置凝聚系统洗涤用过滤水已实现近“零消耗”。
“过去总觉得水是‘公家’的,多用点无所谓。现在不一样了,每一吨水都关系着班组的‘面子’和‘里子’。”凝聚丙班班长仝西迎笑言。

岗位员工现场查看生产运行参数
既要科学管控用水,更要创新思路开辟“新水”。走进兰州石化公用工程一部炼油净化水区域,新投用的深度处理装置6号反渗透单元正高效运转。装置三级工程师师然涛手持记录本,沿着巡检路线缓步穿行。产水取样口前,他拧开阀门,清冽的水流汩汩涌出,在取样瓶中泛起细密的泡沫。他将瓶子举到眼前,对着自然光仔细观察,又取出随身携带的检测仪轻轻一点。“电导率15微西门子每厘米,远低于设计标准。”他认真地在本子上记录下这串数字。
在此之前,炼油净化水区域已运行5套同类深度处理装置。但随着生产负荷增加,淡水产量偶尔出现“供不应求”的状况。如今,“5用1备”的优化运行格局形成后,6套深度水处理装置互为补充、灵活调配,不仅淡水产量大幅提升,更带来年节约新鲜水60万吨的可观效益。
兰州石化2025年建成投用的炼油区除盐水系统优化项目也凸显出了良好的效益。原水预处理工艺和反洗水回用技术的升级,使反洗水回用率从之前不足80%跃升至95%,制水单耗也从1.26吨/吨降至1.18吨/吨,年可节约新鲜水48万吨、节约成本超1410万元。
从顶层设计到一线行动,从管理模式的升级到技术工艺的革新,兰州石化这场覆盖全员的节水行动已释放出令人瞩目的“价值裂变”效应。
“一季度,在乙烯、聚烯烃、橡胶等产品产量大幅提升的情况下,装置总计节水13.14万吨,节水量同比增加7.31%。”兰州石化生产运行部能源(取用水)管理组组长武兆东骄傲地说。
(徐雪萍 刘炜 文/图)
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