方大炭素石墨化厂二车间抓牢两个环节实现降本270余万元
找准工作突破口,降本增效上台阶。11月22日从方大炭素石墨化厂二车间获悉,该车间在稳定产量及质量指标的同时,从降低原料消耗、工艺电耗关键环节入手,今年1到10月份节约成本274.65万元,降本增效成效显著。
今年以来,石墨化厂二车间紧盯效益目标,持续深入开展降本增效,从降低原料消耗、工艺电耗关键环节入手,实施了一系列降本措施。在原料使用方面,为了降低石英砂、中焦、焦粉“三料”的消耗,车间一方面加强了现场工艺监管,杜绝混料现象的发生。另一方面在出炉及打硬壳抓焦子后及时洒水降温,避免焦粒与氧气接触燃烧造成消耗。此外,车间还通过改进工艺方法,增加旧料的二次利用,在减少焦粉和石英砂用量的同时,又提高了炭化硅的品质与产量;在工艺电耗控制方面,车间工艺技术人员在分析产品电阻率达标率及产品配方的基础上,不断优化装炉方案,逐步降低产品用电单耗,实现了电能的充分利用。1至10月份共节约工艺电32.54万元。该车间的降本增效举措,使得车间的生产成本得到了有效控制,为企业创造了显著经济效益,也为其他车间提供了可供借鉴的经验。(罗永岗 邴永强 范雪刚)
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