方大炭素8#电极线检测机及3#机完成升级改造
方大炭素加工厂努力开拓思路,创新工作方法,落实降本增效。近日,加工厂二车间在不耽误生产的前提下,对8#电极线检测机及3#机完成了升级改造,不仅降低了员工的劳动强度,也提高了机床生产的效率,与之前相比,每小时可多生产2根产品,每个生产班就可多生产16根产品,达到了降本增效的目的。
方大炭素加工厂8#电极线检测机不能自动测量电极长度,需要人工测量并手动输入到系统;8#电极线3#机现采用单面加工方式进行加工,严重影响加工精度及加工效率,当两侧同时加工时,被加工件抖动厉害,电极端头会出现波纹,导致电极端面凹凸不平。两套设备在运行过程中不仅增加了岗位工人的工作量,而且也影响着产品的加工精度和质量。
为此,该公司加工厂二车间发动全员出主意、想办法,集思广益,制定最佳解决方案。为了确保两项升级改造项目能够顺利的完成,车间技术人员及检修人员加班加点,进行反复试验。经过一系列的调整改进,8#电极线3#机最终实现双头同时加工的能力,通过近一个月的现场跟踪发现,机床运行稳定,精度均在可控范围之内,未出现端面波浪突起现象;8#电极线检测机实现了自动测量,避免了人为检测的误差。
- 2022-10-13邮储银行:金融“活水”焕发美丽乡村新活力
- 2022-10-13【喜迎二十大 甘肃新答卷】甘肃新发展投资集团:打造千亿级路衍经济产业集群
- 2022-10-13民勤:茴香根变废为宝 产业链又见拉伸





